摘要:电表箱的喷射纹,调了一整天的工艺白忙了,最终再浇口处做调整才解决。
一、车间的遇到喷射纹卡壳了,报废了几十个机器停了一整天
车间里有一批阻燃ABS电表箱,让调机张师傅折腾的两包烟抽没了,还是没有眉目。
产品堆在报废区,拿起来一看,浇口出来的地方,一道道明显的“蛇形纹”,是谁看了都直摇头,想让客户接货那更是没戏了。
这一整天的功夫,张师傅就趴在注塑机边上,能想到的都试过了:降射速不行提射速,模温调了改保压,报废的电表箱一个接着一个。领导一直问进度,他蹲在机器旁叹气:哎!想的办法都想了,希望是一点都不见有啊。(公众号:汽车模具设计模流分析,有很多关于行业的技术经验分享,大家可以去看看)
徒弟再递了一根烟:师傅,换批料看看呢?张师傅嘬了口烟:“料是客户指定的,换不了啊,可能还是哪些工艺没对症,再试一下吧。”
展开剩余72%二、工艺尝试了好几组,效果是一如既往的烂,越调越乱
干注塑的朋友都明白,喷射纹先调射速,第一次就是把浇口段射速降下来——想着料流慢了,冲击小了,喷射纹自然就会改善,但是试模出来,喷射纹是小了,但是边角处没填满。
第二次尝试,把射速调到80%——喷纹轻了,但是浇口处却变黄了,阻燃ABS高速挤过浇口,温度飚上去直接把塑料熏黄了。
再试呢,试了一组分段射胶:浇口段低速,型腔段中速充填。结果呢?喷纹没消失,侧面还多了熔接痕;
最后把模温升高,料流冲过去,喷纹更厉害,保压延长也没用,浪费电。
试完之后,张师傅把参数本摔了一下:“工艺已经这样调了,再试只是让报废品增加一些之外,完全没有意义啊——这问题不处在工艺上?”
三、检查料头,这浇口尺寸,小的有点过分了
张师傅话刚说完,干了十几年的老模工,王师傅路过,看了眼报废料,又看了一下料头,指着那料头说:
“王师傅,你这浇口尺寸这么细,阻燃ABS用潜伏式浇口,料流从这么细的浇口,冲进去,不跟捏着软管滋水一样,冲击力能小吗?再调工艺,也档不住这冲劲,能调好才怪。”
张师傅,找到模具部,认真查看了一下模具图的浇口位置,那浇口尺寸才1.2mm,原来坑就是藏在这里了。
四、浇口VS工艺:根源没找对都是白瞎
核心点就在这里,不是工艺不好用,而是大蛇没有打倒七寸上。
一般有缺陷都是先从工艺着手,但是有些问题在前期没有考虑到位,再牛的大神也是和尚头上找虱子——白费劲。要知道,注塑前期考虑到位,调机最少减少80%工作量。
原理是:小浇口料流快又急,冲进型腔,很容易成喷纹,这是根,而降低射速,调高模温,只是起这缓解冲击程度,但是没办法根除隐患。就像家里水管口堵了一半,水流又急又散,光调水龙头开关没用 —— 得先把水管口通开,水流才稳。浇口和工艺的差距,就差在 “先解决根因,再调辅助” 的顺序上。
而再提高射速的时候,阻燃ABS料再射速提高时,由于剪切热,容易降解变色,所以有的产品打出来,出现发黄
五、改浇口:一次合格,喷纹直接隐身
弄明白问题,张师傅当天与模具部交涉,把潜浇口改成侧浇口。等完工之后,再上机试模,工艺还是最初的方案,直接用最初的分段射胶,模具打开的瞬间,他凑过去一看,眼睛顿时亮了,交口处光滑平整,没变色也没缺料。
张师傅拿着那合格品,嘴角藏不住笑意:"工艺不是万能的啊——浇口不对,调机白费,有再多的本事都是摆设。"
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